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引言:
      通过实施磨外预粉碎来大幅降低入磨物料粒度,从而有效提高系统粉磨效率(即“多破少磨”)的理念,早已被广大粉磨工作者所接受。生产统计数据表明,当入磨物料平均粒度从25mm分别降低至10、5和3mm时,则磨机产量可分别提高20%、30%和40%。
      一.设备配置
      1.φ3.5×9.0m球磨机    电机:电压6000V 功率:1600KW     
      2. NHX-III1000转子式选粉机   电机: Y220M-4,Y250—4, 45KW、配风机 4-72-11No16B-16D    电机功率:130~165KW
      3.XPCF150型细碎机     电机功率:160KW
      4、2YKF1545圆振筛      电机功率:11KW
      二. 工艺布置及主要配套设备介绍
      1.工艺流程示意图

XPCF150细碎机
成品
粗粉
2YKF1545圆振筛
Φ3.5m磨机

      1-1磨前增加预粉碎圈流系统
      1-2入磨物料首先经XPCF150细碎机细碎后,由斗式提升机送人2YKF1545圆振筛进行筛分,<8㎜的物料进入磨机,≥8㎜的物料返回PCF150细碎机重新细碎;
      1-3由于本系统确保入磨物料粒度<3㎜,为磨内钢球合理级配创造了有利条件。
      2.XPCF150细碎机性能特点
      2-1. 台时产量100~150T,完全能满足本身循环和磨机最大生产能力。
      2-2. 产品粒度<8mm,产品大部分呈粉状
      2-3. 超长的耐磨件使用寿命(保证破旋窑熟料大于4.5万吨立窑大于8万吨)。 
      2-4.高效节能
腔型的合理设计使大量无效、有害摩擦功转变为打击破碎物料的有效功,而致破碎效率大大提高,单位电负荷产量明显高于同类产品。
      2-5.结构简单、占地少、维修方便、使用可靠               
      3、NHX-III1000转子式选粉机的性能特点
      3-1.台时产量65~85,能满足磨机高产的需要;
      3-2.选粉效率高、分级精度高;
      3-3.产品细度调节方便可靠,维护保养简单、便捷
      4、2YKF1545圆振筛的性能特点
      4-1台时产量65~206t/h,能满足磨机高产的需要;
      4-2.产品筛净率高、能耗低;
      4-3全密封结构,实现无粉尘作业;
      4-3.投资少,维护简单。
      三、磨内工艺
      1.磨内风速、风机风量的确定
      加强磨内通风有利于提高磨机产量。经验证明,圈流磨风速应在0.8~1.0m/s左右,而开流粉磨时应控制在1.0~1.2m/s左右,这样才能适应磨机节能高产的要求。
      建议现在风机选型按公式:Q=600G~900G来选,这样使磨内能保持良好的通风状态,有利于降低磨内温度、排出水分、减少“过粉磨”现象和提高粉磨效率,提供了有利条件。
      2. 研磨体的确定:
      A.填充率.
     凭经验  一仓填充率为30~34%(球);
            二仓填充率为28~30%(锻) 29~32%(球)
      B.研磨体的级配.建议一仓用4~5级配球,二仓用3~5级配球(锻)。
     由于经预粉碎后的入磨物料粒度小于8mm,建议最大球径 Dm=φ80mm,一仓平均球径Dp=55~65mm。
      3. 建议磨内工艺(见下表)
       3-1  Φ3.5×9.0m磨机钢球级配
参数
项目
一仓
二仓
有效仓长
3
5. 5
有效内径
3.4
3.4
隔仓板
双层隔仓板
 
隔仓板篦缝
12mm
出口篦板篦缝宽度10mm
衬板形式
沟槽衬板
小波纹衬板
研磨体装载量(T)
 
 
研磨体级配
φ80
φ70
φ60
φ50
φ40
φ40
φ30
φ25
φ20
10%
35%
25%
20%
10%
20%
40%
30%
10%
4t
14t
10t
8t
4 t
14t
28t
21t
7t
装量42t   Dp=60mm
  填充率32.5%
总装量70t  Dp=29.5mm
  填充率29.8%
     四. 预期效果
     1.磨机系统台时产量提高20~40%(相对无加破碎机前)
     2.水泥比表面积提高20~60m2/kg
     3.水泥电耗下降3~5kwh/t。
     五、经济效益分析
     1、总投资: 50.8万
           XPCF150细碎机:32.8万  160kw
           2YKF1545圆振筛:8万  7.5kw
           斗式提升机:10.0万  45kw
      2、效益
      其数据如下:
      原磨机装机容量为1600千瓦,每小时生产水泥约50吨,每吨电耗32度左右;而使用预粉碎圈流系统,圈流总装机量约220千瓦,其台时产量在原有基础上提高15吨,为30%,水泥吨电耗为14.7度,如按每吨利润20元计算,每天增产360吨,增加利润7200元,另外,增产后的电耗只有14.7度,比原水泥吨电耗32度节省17.3度,每天可节约6228度电,每度电按0.5元计算节约电费约3114元,总计每天获利10314元,每月获利约30.9万元,2个月即可收回全部投资。
      3、利用峰谷电价
      如果水泥受市场影响,在生产能力不变的情况下,如能利用避峰电,其效益更为可观。
      4、由于产品比表面积提高,可适当增加混合材掺加量,提高经济效益。
      5、由于研磨体平均球径大幅度下降,减少了对磨机衬板的冲击,会大大延长磨机衬板的寿命,减少磨机配件材料消耗。

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